10月中下旬,在煉鋼廠各單位通力配合下,維檢作業區圓滿完成了2號、3號連鑄機設備功能精度提升改造工作。生產實踐表明,改造后的2號、3號連鑄機,各項設備運行指標,生產工藝指標均達到設計要求。
根據煉鋼廠全面提升2號、3號連鑄機設備功能精度的總體部署,維檢作業區提前部署,提前準備,精心組織,針對2號、3號連鑄機二冷弧度對中效果差、二冷拖輥磨損快以及拉速至2.8 m/min以上出現的問題,在多次開展技術交流,聽取連鑄操作工意見基礎上,圍繞《煉鋼廠2號、3號連鑄機設備功能精度推進方案》,抽調技術骨干參與改造工作,通過二冷托輥功能升級、更換噴淋管、噴淋框架,弧板?;〉裙ぷ?,于10月13日至15日完成2號鑄機6個流的改造;3號連鑄機7個流的功能精度提升改造工作也于10月18日至23日完成,經過復產后的生產檢驗,各項設備運行指標,生產工藝指標均達到設計要求,設備功能精度提升改造工作圓滿完成。 此次2號、3號鑄機設備功能精度提升改造工作,是煉鋼廠自力組織的,具有較高技術水準和施工難度的改造,也是連鑄檢修協力回歸后,實施的一次較高水平的設備改造。通過改造工作,極大地鍛煉了設備檢修隊伍,也為今后的設備改造積累了經驗,為實現安全穩定高效的生產,指標的提升提供了堅實的設備保障和人才保證。 下一步,維檢作業區將進一步錘煉作風,提升技術技能,鍛煉職工隊伍,為煉鋼廠實現高效低成本運行貢獻維修力量。